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Soluções de ruído de bolhas para medição de fluxômetros eletromagnéticos
Datas:2021-05-10Leia:6
De acordo com a análise acima, o erro de alarme apresentado pelo medidor de fluxo eletromagnético na medição da água de resfriamento na indústria do aço é causado principalmente por bolhas que esfregam os eletrodos. Portanto, primeiro, a partir do dispositivo para satisfazer a aparência superior do pedido de comprimento do segmento de tubo direto, especificar a aparência externa do dispositivo, escolher o local do dispositivo longe da fonte de calor, usar racionalmente a velocidade de fluxo do tubo, escolher o tecido PFA fluoroplástico de alta pureza e o catutu cerâmico industrial de óxido de alumínio de alta pureza. Essas abordagens ajudarão a prevenir ou reduzir a ocorrência de vortices e separação de gases. Ou seja, a melhoria da tecnologia de produção de sensores, a melhoria da aplicação das condições ambientais externas e das condições do dispositivo, a escolha de uma válvula de escape externa a corrente superior e outros métodos podem evitar a ocorrência de dúvidas [5]. Em segundo lugar, definir racionalmente o momento e a função de amortiguação externa também pode lidar com o erro de alarme que apresenta a medição do ruído da bolha. A escolha do momento de amortiguação é feita com base na largura do pulso do ruído da bolha no sinal de fluxo. Normalmente, o momento de amortiguação deve ser de 3 a 5 vezes a largura do pulso de ruído da bolha. Se a largura do pulso de ruído da bolha é de 10s, o momento de amortiguação deve tomar 30 ~ 50s. A escolha detalhada deve ser baseada na precisão de manipulação solicitada, o erro de manipulação da largura do pulso de 3 vezes é de 5%, a precisão de manipulação da largura do pulso de 5 vezes é superior a 1%.
Aumentar o momento de amortiguação externa pode lidar eficazmente com o efeito deste ruído de bolhas de pulso, juntamente com o defeito da lentidão de resposta, ou seja, quando o fluxo real oscila, a resposta externa é lenta. Isso é, sem dúvida, um problema para os sistemas de água de resfriamento que requerem a manipulação de redes vivas. Para lidar com essa dúvida, o medidor de fluxo eletromagnético inteligente pode aplicar a discriminação lógica de software, ou seja, o tratamento de erros grossos. Na apresentação deste problema, após ajustar o momento de inatividade do fluxo e a mudança da restrição de alta e baixa estas duas condições para distinguir a mudança do fluxo, ainda é a bolha esfregar o eletrodo. Se não for o ruído da bolha que esfrega o eletrodo, a CPU é normalmente amostrada, calculada e filtrada digitalmente; Se concluir que o episódio é o ruído de bolhas, remover o valor de medição e manter o valor de medição de fluxo anterior. Assim, o tempo de amortiguação durante o período de medição de fluxo normal ainda é de 3 a 6 s. Desde que haja ruído de bolhas, o tempo de inatividade será prolongado de acordo com a largura de pulso e o tempo de manipulação do sistema também será prolongado.
Quando escolhemos razoavelmente o "valor de restrição da taxa de mudança" e o "valor do momento da rede inativa" do conversor de fluxo eletromagnético com função de supressão de erro grosso, o conversor não só pode suprimir o erro de alarme causado pelo ruído da bolha, mas a velocidade de reação da aparência no funcionamento normal ainda pode aderir ao valor do momento de amortiguação definido.